蘆巨才,原蘭州通用機器廠退休高級工人技師。1989年全國勞模。先后獲“全國技術(shù)能手”、“全國十大杰出工人”。
蘆巨才,原蘭州通用機器廠退休高級工人技師。1989年全國勞模。先后獲“全國技術(shù)能手”、“全國十大杰出工人”。
主要事跡:
1958年,年僅16歲的蘆巨才響應(yīng)黨的號召,從家鄉(xiāng)陜西來到蘭州一家企業(yè)當工人,這一扎根就是51年。在蘆巨才眼里,工廠就是他的家,因此每天早上上班,他都提前半小時進車間,琢磨今天的活該用什么刀才能提高功效,保證質(zhì)量。50多年來,他愛崗敬業(yè)、勇于創(chuàng)新,年年超額完成任務(wù),先后完成大小革新180項,分別提高功效1-20倍,用13年完成了28年零7個月的工作任務(wù),提前11年跨入二十一世紀,被大家譽為“跑在時間前面的人”和“刀具大王”。
車間里有一臺不起眼的車床,由于內(nèi)在動力不夠,轉(zhuǎn)不動鋼胚,進廠后曾被閑置了20多年。后來,蘆師傅把改進的旋風銑頭安裝到車床上,并對馬達進行了革新,車床才重新“上崗”。“過去,這臺車床做一個矩齒扣要8個小時,我研究出來的這種旋風銑扣刀,只要2個小時就能干完。”說著,蘆師傅就把“老羅”車床開動起來,旋風銑扣刀瞄準一個一噸重的大鋼胚開始打扣眼,鋼絲一圈一圈擰著花子滾到車床邊,一個多小時后,一個漂亮的矩齒扣完成。卸下銑扣刀的同時,從鋼胚中掏下一節(jié)圓柱型的鋼棒。然后,換了把不同尺寸的銑扣刀開始做第二個矩齒扣……原本方方正正的鋼胚就這樣變成了石油壓裂泵的核心部件。“據(jù)說,美國的石油壓裂泵質(zhì)量最好,但我們廠的這種壓裂泵偏偏打進了美國市場。”談起產(chǎn)品,蘆師傅的自豪溢于言表。
另一臺車床上,徒弟魏永成正在用蘆師傅改革的掏料刀制作零件。沒改革前的鉆頭只能先打5個眼后,再把鋼材一點一點掏出來,費時不說,還浪費了材料,“現(xiàn)在可不一樣了,師傅設(shè)計的掏料刀,不僅把原來6分鐘的生產(chǎn)時間縮短到2分鐘,而且掏出來2公斤鋼材還能生產(chǎn)小的零部件。”
吸引蘆巨才走上“革新迷”道路源于多年前的一件事。當時,車間安排了十套軍工產(chǎn)品空氣閥零件加工任務(wù),工期要求很緊。為此,他就一邊反復(fù)思考怎樣干得快,一邊求教老師傅,及時改革刀具,結(jié)果只用了7天時間就完成了按常規(guī)需要1個月時間才能干完的活。這件事給他帶了很大啟發(fā):當一名好工人不但要有吃苦耐勞的精神,而且要具備巧干的本領(lǐng)。
此后,“要節(jié)約時間、要節(jié)省原材料……”這些話就經(jīng)常掛在蘆師傅嘴上。生產(chǎn)鋼材零部件,普通的打眼鉆頭造價在4000元左右,不僅沒法節(jié)省原材料,而且還是一次性的。他坐不住了,降低損耗、提高功效,關(guān)鍵在刀具,“好鋼要用在刀刃上,”經(jīng)過蘆師傅反復(fù)研究測試,刀刃鎖定了一種硬質(zhì)合金,這種刀頭價廉物美,只要20元錢就可以加工300多個零件,更換時直接焊接刀頭就可以。蘆巨才研發(fā)設(shè)計的這種掏料刀,原來只能掏500毫米長的孔,經(jīng)過幾次創(chuàng)新改進現(xiàn)在可以掏1.2米的深孔,這種掏料刀1993年獲甘肅省技術(shù)革新一、二等獎,并被收集編入“甘肅省職工技術(shù)革新集錦”和“全國機電工業(yè)技工絕技薈萃”。2003年經(jīng)過再次改進創(chuàng)新,又在近噸重的零件上使用成功。
他革新的刀具不僅受到國內(nèi)同行的稱贊,也為中國工人爭了光。1986年蘭通廠引進了西德一臺大型加工中心,由西德技工幫助試切,結(jié)果很不順利,這位外國專家將中國產(chǎn)刀具扔在地上,用腳使勁的踩了踩,十分傲慢的說“你們的刀具太次,不如去賣掉”。情急之中,廠領(lǐng)導(dǎo)把選擇刀具的任務(wù)交給了蘆師傅,他到現(xiàn)場仔細查看試切的材料和刀具,經(jīng)分析原因后,他挑選了幾把革新刀具,讓這位專家再試,結(jié)果非常成功。這個專家十分驚訝的豎起了大拇指:“中國還是有好刀具的”。在送這位專家回國的會上,他對蘆師傅說“以后無論在哪里,我會永遠記住你—朋友”。
搜集整理 魯彬之