林學(xué)斌,鞍鋼集團(tuán)鞍鋼股份煉鋼總廠三分廠連檢三作業(yè)區(qū)電氣點(diǎn)檢員。2015年全國勞模。
林學(xué)斌,鞍鋼集團(tuán)鞍鋼股份煉鋼總廠三分廠連檢三作業(yè)區(qū)電氣點(diǎn)檢員。2015年全國勞模。
主要事跡:
一名產(chǎn)業(yè)工人,穿行在高爐與設(shè)備之間,筆記本電腦、手機(jī)和手電筒是他的全部行頭;學(xué)習(xí)、鉆研和勇于創(chuàng)新是他的全部生活。
32年來,他一邊工作一邊學(xué)習(xí),先后讀取了三個大專文憑。工作中不僅能應(yīng)用英文、識別德文,日語還達(dá)到了精熟的程度。
32年,他長期扎根生產(chǎn)一線,堅(jiān)持開展科技攻關(guān),先后解決生產(chǎn)難題200余項(xiàng),所負(fù)責(zé)的區(qū)域已連續(xù)15年未出現(xiàn)一起影響生產(chǎn)的設(shè)備事故,累計創(chuàng)造綜合效益3億元以上。他領(lǐng)航的“林學(xué)斌技能大師工作站”,3年累計創(chuàng)新成果300余項(xiàng),共創(chuàng)效益1.5億元。
他就是全國勞動模范、鞍鋼集團(tuán)鞍鋼股份煉鋼總廠三分廠連檢三作業(yè)區(qū)電氣點(diǎn)檢員林學(xué)斌。
“企業(yè)的生存發(fā)展與技術(shù)工人的能力具有直接關(guān)系,我就要不斷提高能力,為企業(yè)創(chuàng)造效益。”林學(xué)斌說。這些年,他就是這樣學(xué)過來的。
1983年,林學(xué)斌高中畢業(yè)進(jìn)入鞍鋼,正趕上鞍鋼淘汰落后產(chǎn)能,引進(jìn)當(dāng)時處于世界先進(jìn)水平的大型板坯連鑄機(jī)。1988年,大連鑄進(jìn)入安裝調(diào)試階段,為配合日本廠方技術(shù)人員,車間成立了調(diào)試組,林學(xué)斌有幸成為其中一人。
當(dāng)他一進(jìn)入由知識分子和能工巧匠組成的調(diào)試組,才發(fā)現(xiàn),這里不僅有響當(dāng)當(dāng)?shù)募夹g(shù)“大拿”,更有來自國內(nèi)名校的高材生,讓他頓時有了“矮人一等”的感覺,甚至有了一點(diǎn)自卑感。
兩位師傅的出現(xiàn),讓林學(xué)斌很快就消除了自卑,他的兩位師傅雖然沒有高學(xué)歷,但卻憑借著一手技壓群雄的絕活,在調(diào)試組中占有一席之地,受到眾人尊重。這讓林學(xué)斌認(rèn)識到,一個人能否被認(rèn)可、被尊重,關(guān)鍵不是看他有多高的學(xué)歷,而是有多強(qiáng)的能力。
“能力從何而來,從學(xué)習(xí)中來。”林學(xué)斌不僅從師傅身上看到了希望,也激發(fā)了他學(xué)文化、學(xué)知識的熱情。從此,林學(xué)斌就踏上了一條孜孜不倦的學(xué)習(xí)之路。
在大連鑄調(diào)試期間,林學(xué)斌撿起了高中畢業(yè)后就沒接觸過的日語,并借助和日方專家打交道的機(jī)會努力學(xué)習(xí)。當(dāng)時,有些資料日方不讓看,他就趁吃午飯時間偷著看,一臺連鑄機(jī)的電氣圖紙,摞起來多達(dá)一米高,他就把一張張簡圖畫在筆記本上,拿回家仔細(xì)研究。隨著時間的推移,他不僅能同日本專家進(jìn)行對話交流,還能看懂日文圖紙和資料。
有一次,廠里從日本引進(jìn)一臺設(shè)備,日方派來兩名調(diào)試專家,然而在試車過程中出現(xiàn)一個致命問題,始終無法解決。林學(xué)斌看在眼里,急在心上。日本專家忙著查原因,林學(xué)斌不等不靠,夜以繼日地研究圖紙,反復(fù)查閱程序。最終,他查出問題出在程序上,通過修改程序,問題迎刃而解。日本人不禁驚呼:“中國林,厲害!”
隨著連鑄設(shè)備的不斷升級,林學(xué)斌的能力也在處理故障和解決問題中得到提升,讓連鑄生產(chǎn)中的一個個不可能變?yōu)榭赡堋T?號板坯連鑄機(jī)開工后,水量不足成為制約連鑄機(jī)生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié),需要對日本進(jìn)口的水處理設(shè)備進(jìn)行增容改造。林學(xué)斌接下了這一重任,經(jīng)過一個月的努力終于搞清了編程方法。新的程序完成后,使水處理電氣設(shè)備實(shí)現(xiàn)人機(jī)自動控制,滿足了工藝的要求,保證了水處理設(shè)備增容改造順利完成。此項(xiàng)改造工程榮立鞍鋼公司技術(shù)改造二等功。
1999年到2001年期間,連鑄機(jī)先后發(fā)生黏結(jié)漏鋼事故達(dá)19次,給企業(yè)造成了重大經(jīng)濟(jì)損失,廠內(nèi)一時間談“漏”色變。針對這種情況,公司引進(jìn)了日本的漏鋼預(yù)報系統(tǒng),林學(xué)斌參與了談判工作,并參與設(shè)計漏鋼預(yù)報中方電氣圖紙、編寫相關(guān)程序以及硬件設(shè)備的施工、安裝和調(diào)試。預(yù)報系統(tǒng)安裝后,林學(xué)斌發(fā)現(xiàn),該系統(tǒng)在鑄機(jī)發(fā)生黏結(jié)漏鋼時雖然能夠準(zhǔn)確進(jìn)行報警,但卻不能及時控制鑄機(jī)速度,不能做到徹底避免事故。林學(xué)斌再次發(fā)起攻關(guān)挑戰(zhàn)。他在報警系統(tǒng)中加入自動降速程序,使預(yù)報系統(tǒng)在發(fā)出報警信號后,啟動自動降速功能,僅需4秒鐘時間就能將鑄機(jī)拉速從每分鐘1.6米迅速降到每分鐘0.3米,這樣就徹底避免了因黏結(jié)而引發(fā)的漏鋼事故。他由此成功創(chuàng)造、總結(jié)出“結(jié)晶器黏結(jié)漏鋼自動降速”成果。該成果推廣應(yīng)用后,不僅得到了日本專家的贊嘆,更讓不漏鋼記錄輕松過萬罐,直接被提升到3.8萬多罐不漏鋼,已累計創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益4000多萬元。
以林學(xué)斌為首創(chuàng)立的“技能大師工作站”更是網(wǎng)羅了大批各領(lǐng)域的技術(shù)“達(dá)人”,他們在煉鋼生產(chǎn)、技術(shù)攻關(guān)、發(fā)明創(chuàng)新、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、傳藝帶徒等方面不斷將自己的技術(shù)才能和創(chuàng)新想法付諸實(shí)踐,在解決生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題上大顯身手。目前,煉鋼技能大師工作站已匯集了煉鋼總廠114名高級技師、531名技師。其中二分廠柴帥《18Mn鋼種的開發(fā)》填補(bǔ)了國內(nèi)空白,年創(chuàng)效益150萬;陳俊的板坯連鑄“細(xì)、清、穩(wěn)、凈”四字操作法推廣獲得效益100萬。
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