韋瑞寶,男,壯族,廣西柳州鋼鐵(集團(tuán))公司轉(zhuǎn)爐煉鋼工,高級(jí)技師。
主要事跡:
他不善言辭,卻創(chuàng)造出了令廣西青年職工刮目相看的功績:潛心技術(shù)革新、科技攻關(guān),進(jìn)廠11年就為企業(yè)累創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益達(dá)5000多萬元;先后榮獲柳鋼和全國鋼鐵行業(yè)技術(shù)、青年崗位能手等榮譽(yù)稱號(hào)20多項(xiàng)。他,就是柳鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠冶三車間工藝技術(shù)員韋瑞寶。
鋼水的好壞,取決于化學(xué)成份的控制。即每爐鋼水在利用鐵水和廢鋼的冶煉中,必須通過供氧、造渣與脫氧合金化等一系列工序后,才能形成潔凈度較高的鋼水。磷、硫含量控制得越低鋼水的潔凈度則越高。轉(zhuǎn)爐工藝是磷含量的終點(diǎn)控制,也是最難解決去磷的一道重要工序。韋瑞寶即利用所學(xué)專長,帶領(lǐng)全爐職工,從摸索鋼水溫度入手,制定出模擬控制參數(shù),將前期溫度控制在1280至1350度之間。經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn)、多次摸索,終于找到了去磷的最佳溫度,每爐鋼水合格率即從2008年的70%提高到現(xiàn)在的95%,提高整整25個(gè)百分點(diǎn)。
為提高鋼水收得率,2009年,韋瑞寶與武鋼聯(lián)合研制自動(dòng)化煉鋼系統(tǒng),鋼水前期去磷控制工藝領(lǐng)先國內(nèi)水平,僅此科技成果的應(yīng)用,每爐鋼收得率比過去提高了0.7個(gè)百分點(diǎn),每噸鋼水節(jié)約成本近85元。其后,韋瑞寶又北上首鋼、武鋼和邯鋼,求教于母校中南大學(xué)冶煉專家,帶領(lǐng)技術(shù)人員,采集爐前數(shù)據(jù),將其進(jìn)行回歸分析,作為模型參數(shù)依據(jù)。經(jīng)過近一年的攻關(guān),至2012年1月,韋瑞寶終于完成了“柳鋼150噸轉(zhuǎn)爐副槍自動(dòng)化煉鋼吹煉模型的研制及優(yōu)化”,使柳鋼首次實(shí)現(xiàn)一鍵式自動(dòng)化煉鋼,煉鋼技術(shù)邁進(jìn)了國內(nèi)先進(jìn)行列。
此外,在開展降低鋼鐵料耗攻關(guān)活動(dòng)中累計(jì)鋼鐵料耗1033Kg/t,該項(xiàng)指標(biāo)在全國同行排名第一;完成了20余項(xiàng)煉鋼工藝技術(shù)革新和科技攻關(guān),其中LGL3等冷軋基板成功研發(fā)填補(bǔ)柳鋼汽車板的歷史空白。為柳鋼培養(yǎng)出13名煉鋼正副爐長及青年技術(shù)骨干,創(chuàng)立十多項(xiàng)操作法,其中《高碳低磷先進(jìn)操作法》、《中高碳鋼高拉碳出鋼先進(jìn)操作法》比原來效率提高了一倍,在國內(nèi)屬先進(jìn)水平,并得到全國同行公認(rèn),其煉鋼管理標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)程在柳鋼全面推廣使用。
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